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世界领先!临沂页岩气田压后裂缝区钻井取心技术

发布时间: 2024-05-23 20:30
 钻井取心在页岩气勘探开发直井中十分常见,但在压裂后,甚至开采后水平井取心,这在国内还没有先例。
先出发,意味着先遇到困难。面对页岩气井压后复杂缝网区取心易漏、易垮、易碰、收获率难以保障等难题,江汉油田不断突破极限,创新形成了页岩气大斜度井、水平井压后取心技术,推动了涪陵页岩气田压后裂缝区钻井取心技术达到世界领先水平。
截至目前,涪陵页岩气田已完成6口井压后取心,取心长度1122.96米,岩心收获率平均达到98.9%,为评价气田压裂效果和立体开发政策提供了坚实的基础资料。
 
焦页12—检1井
 
在岩心库内,科研人员正在仔细研究焦页12—检1井122.45米的岩心,精细刻画裂缝的走向、条数、大小、宽度,用以评价压裂效果。
作为国内首口页岩气压后取心井,焦页12—检1井的成功有着不一样的意义。“压后取心在以前想都不敢想。”江汉油田工程技术管理部经理张玉强坦言。常规取心会避开裂缝区,而压后取心目的层必须是人工裂缝发育的压后页岩地层,人工裂缝区岩心破碎,导致岩心易脱落、收获低,甚至有可能收获不到岩心。
除了岩心破碎,已经投产的老井在开采后地层压力亏空严重,压力系数低,低压说明地层能量不足,钻进过程中容易垮塌。再加上要在井网之间来回穿,钻井液有可能漏失到邻井中,造成邻井“淹死”,或者邻井气窜导致井喷,风险非常大。
“在几千米的地下,井筒之间的距离只有几十米,一旦数据不准,就会碰到老井套管。”油气产能产建管理中心钻井管理室主任代永波说。
这些可预料的困难让技术人员对压后取心望而生畏。当时,能不能打成井、取不取得出岩心,成为大家争议的重点。但为了评价页岩气压裂效果、了解剩余气分布,裂缝区取心必须拿下。
明知山有虎,偏向虎山行。聚焦打成井,江汉油田打出工艺、工具优化“组合拳”,采用高性能低密度页岩水基钻井液,有效降低了地层漏失和坍塌风险,以及对岩心的污染,确保岩心含气性等基本信息完整,方便后期研究,同时改进钻头、螺杆等工具,优化钻压、钻速等取心参数,不断提高施工成功率。
在钻进过程中,地质导向人员驻守现场,仔细判断地层层位,加大测量频率,确定好钻头在地下的坐标,随时计算防碰距离,保证轨迹精准。
由于取心钻具中不能携带常规螺杆工具,技术人员只能依靠经验和机械性措施来控制钻井轨迹。这一方法引来不少质疑,有人认为“是在地下盲取”。
“通过科学优化扶正器位置和钻井参数,确保轨迹按设计穿行。过程中的每个问题都是经过团队认真考虑讨论过的,我们对这个方法很有信心。”代永波介绍,该方法在焦页66—检2井成功应用,200多米连续取心轨迹控制,上下偏差只有1米。
打到目的层后,如何将岩心保持原形取出来成了最大的难题。没有经验可供借鉴,技术人员只能摸索着向前。有人建议把万能螺杆装在取心筒后面,可以边控制轨迹边取心。技术人员因“钻进时扰动取心筒会破坏岩心的完整性,容易卡心、堵心”, 否定了这一提议。
考虑到取心和轨迹控制的矛盾点,他们大胆创新,在国内首次提出新的工作思路:取心不定向、定向不取心。
理论是否可行,要靠实践来验证。江汉油田在焦页66—检1井运用这一思路,取心收获率达99.36%。之后,成功取心的每一口井都验证了新思路的正确性。
 
焦页12—检1井

 
 
“以后在直井取心,连续10筒我们都能搞定。”说起压后取心,张玉强信心满满。
信心源自实力。一年来,按照先易后难的步骤,油气产能产建管理中心从直井到大斜度井再到水平井,不断挑战极限,通过自主创新和工程工艺迭代优化,创建了压后复杂缝网区取心钻井技术,形成了压后缝网区连续取心配套工艺技术,在国际上遥遥领先。
据该中心钻井管理室副主任林安国介绍,在焦页12—检1井完成第一口直井取心后,他们把目光聚焦到大斜度井。焦页66—检1井、检2井、检3井、检4井是四口大斜度取心井,井斜达到66度,井斜越大,意味着岩心更易断、易堵。
在大斜度井取心过程中,技术人员创新研发了内筒扶正器,可保持取心内筒居中状态以减少对岩心的扰动,从而保持岩心压后的原始状态,并采用高效取心钻头,有效提高了页岩压裂改造地层岩心收获率。
他们创新取心井筒利用模式,首次采用“四井合一”的新方式,只需打一次井眼,可节约几千万成本。“我们在焦页66—检2井取心后,分别侧钻3次,高效完成了焦页66—检1井、检3井、检4井取心,这是国内页岩气井首次完成单眼四井取心任务。”林安国介绍,4口井累计取心进尺764.5米,取心长度760.63米,取心收获率达到99.45%,实现了“钻井零溢流、钻井液零漏失、轨迹零碰撞、信息零丢失”。
有了“四井合一”大斜度井的取心经验,  技术人员又开启水平井压后取心的攻关之路。“水平井要躺着取心,进心阻力非常大,重力下垂取心筒外筒干扰内筒,岩心易碎。”张玉强介绍,取心工具长了也容易脱扣、断裂,因此对工具的精度要求更高。
顶着压力,江汉油田部署了国内首口页岩气压后裂缝区水平段取心井——焦页66—检5井,目的是通过多种取心方式,明确涪陵页岩气田焦石坝立体开发区三维空间裂缝展布特征。
焦页66—检5井设计取心段266米、设计水平段1957米。针对取心工具组合难下入、取心工具内筒不居中等问题,技术人员优化取心钻具组合,缩小扶正器轴承间隙,提高取心内筒居中度的同时,增强取心钻进的工作稳定性,并采用微纳米封堵材料的页岩水基钻井液,有效解决了压裂区取心易垮塌的难题,同时优选取心筒内筒材质,增加光滑度,减少进心摩阻。
技术人员持续探索工程极限,采用“六筒连接”取心方式,创新形成了钻井长筒取心技术。为保障施工顺利进行,江汉油田成立页岩气井压后钻井取心现场技术团队,全程驻井跟踪指导,统一管理取心工具准备、钻井液性能调控、复杂轨迹控制、取心参数优化等工作。现场人员精细操作,高效完成取心、割心、出心及地面切割、含气测试、数字扫描等各项工作,确保取心安全、出心顺畅、切割完整、资料准确。
最终,焦页66—检5井在水平段连续取心进尺达240.2米,水平段心长239.82米,水平段单次长筒取心最高达53.7米,刷新单平台压后取心总进尺最长、单井水平段连续取心进尺最长、水平段心长最长、单次水平段长筒取心进尺最长、水平段取心平均收获率最高等5项钻井纪录。
“在同一井眼开展水平钻井取心工艺试验的基础上,我们又下入生产套管,以达到采气目的,首次在页岩气井中一井取心、采气双用。”张玉强介绍,与此同时,他们还利用该井评价小井距剩余气分布情况,指导下一步小井距加密布井的部署,为提高多层立体开发采收率、“吃干榨净”地下资源打下了坚实基础。
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